引錠桿機械傷害事故
當日22:30分,某煉鋼廠連鑄機檢修後做機引錠桿模擬操作準備。次日0:10分,檢修單位班長到切割崗位領取操作牌,安排3人進行切前輥道護渣板更換。 1:55分左右,連鑄崗位組織模擬澆鋼試車。2:02分,引錠桿插入結晶器時,引錠桿失控快速滑落至連鑄0米輥道(落差13.6米),並沿輥道滑行約43米,將0米切前輥道上從事護渣板更換作業的3名檢修人員撞傷,經搶救無效死亡。
# 1、 事故原因分析
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引錠桿車鏈減速機檢修,
減速機收縮盤螺栓回裝時未達到設計規定的預緊力,
輸出軸扭矩不足,導致使引錠桿滑落。
#2、 試車安全風險分析
檢修質量驗收不到位。
試車前設備安全防護裝置恢復不到位。
檢修人員或工具未及時撤離現場。
生產、設備、維檢崗位之間聯系確認不到位,設備操作牌流程執行不到位。
試車過程未做到專人指揮,試車方案不落實。
設備調試或處理異常情況未重新辦理設備操作牌手續,危險介質未做到可靠隔斷。
# 3、 案例反思
完善檢修計劃,要把檢修項目安全風險分析,作為檢修計劃的重要內容,並作為檢修安全交底的依據。
檢修方案要明確技術標準,業主單位對檢修過程進行監督,把住驗收質量關。
業主單位要通過檢修掛牌及能量隔離做好設備停機停電,為檢修單位提供安全作業環境。
業主單位對試車組織明確責任人和試車流程,充分考慮上下遊工序銜接和影響。
設備調試、試車過程中發現問題,需要處理時應重新辦理三方確認掛牌手續,執行能量隔離措施 。
業主單位應通過崗位合並集中控制等措施,減少人-人界面的聯系確認環節。
設備檢修掛牌向本質化的能量隔離轉變,用硬隔離代替責任落實。
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